Резкий упадок затрубного давления в г/к скважине

Последнее сообщение
Virtual 142 11
Дек 14

Столкнулся с таким вот интересным вопросом, там немало деталей, но рассмотреть всё не получится, но думаю, те у кого есть опыт, наверное, разберутся и без деталей. Вкратце, всё обстоит так: есть скважина, вскрывающая газоконденсатный пласт с высоким давлением и средней температурой. Было и есть затрубное давление, и оставалось оно стабильным некоторое время, как вдруг оно упало приблизительно на 60-70 атм, а может и больше, точно не помню, и потом вернулось на прежнее значение. Параллельно с этим упали давления в некоторых (следующих после затрубного) кольцевых пространствах, причём чем дальше от центра скважины, тем меньше упадок в давлении; эти давления тоже вернулись на свои прежние значения. То есть на графике зависимости всех этих давлений от времени наблюдается заметный упадок в один и тот же момент, для затрубного давления этот упадок даже получается острым на графике. Какие есть варианты объяснения?

MironovEP 2080 12
Дек 14 #1

 или вынос жидкости пачкой или косяк в измерительной аппартуре. только я не понял конструкция скважины многорядная? раз речь идет о нескольких кольцевых пространствах? о каком затрубе тогда говорим? малом? большом?

Virtual 142 11
Дек 14 #2

Нет, тюбинг один, возможно, я неправильно выразился, я имел в виду давления в A и B annulus (см. рис.).

Почему там вообще существовали давления точно неизвестно, но предполагается из-за плохого кач-ва цемента и просачивания трубы

Virtual 142 11
Дек 14 #3

Дополнение: давление в A упало на 60 атм за 2 часа, вернулось на прежнее значение за 6 часов (а может и больше).

В пробе, взятой с A, огромную часть занимают тяжелые углеводороды.

Rhino 532 11
Дек 14 #4

Что очевидно: межколонные простарства А и В сообщаются. Наличие давления в В - следствие плохого цепентажа, в А - негерметичной компонвки лифта (пакер, или дырявая труба).
Что непонятно: когда Вы наблюдали "скачки" давления в межколонном пространстве В и затрубе А что было с трубным давлением, т.е. менялся ли как - либо режим работы скважины при этом?

Что рекомендую сделать- прописать профиль (термометр, шумомер) по стволу в остановленной скважине, далее стравить давление с А, прописать еще один профиль. Потом стравить с В и прописать еще один. При этом фиксировать межколонное / затрубное давление, сопоставить их значения про стравливании/ восстановлении. Таким образом я предлагаю найти источник межколонного / затрубного давления и от него уже "плясать" дальше.
Неплохо бы еще посмотреть геологический разрез, вскрытый скважиной но перекрытый колоннами на предмет возможного перетока.

Rhino 532 11
Дек 14 #5

Еще как вариант может быть тупо негерметична колонная головка фонтанной арматуры, поэтому сначала побаловаться сменой рабочего режима / стравливанием давления с затруба / межколонки, посмотреть на реакцию, в смысле как быстро будет расти и как быстро падать давление, потом уже писать профиля.

Плотный 763 14
Дек 14 #6

Я бы на температурное расширение подумал, но 60-70 атмосфер - очень много.

Скважина у вас в море? Вечной мерзлоте?

Go to top